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原水濁度大的處理方法

內容摘要本文闡述的是當電廠原水濁度突然增大時,通過調整反應沉淀池排泥、加藥量、處理水量等條件以降低原水濁度,保障機組安全穩定運行。
關鍵詞:濁度大、發渾、排泥、加藥
 
夏季為雨水多發季節,易造成潁河水濁度大,在原水處理過程中反應沉淀池是降低原水濁度**重要的運行設備,控制好反應沉淀池排泥、加藥量、處理水量尤為關鍵。若處理不當,將造成循環水水質惡化,嚴重影響機組安全運行。
一、 運行處理
(一)、 **階段(初步處理)
發現反應沉淀池入口濁度大后,應采取措施進行處理:
1、 在滿足循環水補水需求的情況下,降低反應沉淀池出力,延長原水處理時間。通知取水口停運一臺取水泵,將四套反應沉淀池入口流量從950噸/小時降低**500噸/小時左右。
2、 提高水處理藥劑聚合氯化鋁加入量。由原先每天350公斤逐步提高**每天600公斤。
3、 加強反應沉淀池排泥。由正常情況下的每天2次,調整**每4小時一次。通過以上運行方式調整,反應沉淀池出水應能得到一定程度控制,原水來水濁度基本穩定在150NTU左右。
 
(二)、 第二階段(反應沉淀池運行調整)
化驗室對循環水濁度進行監測,#1、#2循環水濁度高達1062NTU和1023NTU,同時監測反應沉淀池入口濁度達1686NTU,反應沉淀池出口濁度55.8NTU。得知此情況,部門高度重視,無論如何必須保證機組運行安全,并明確提出兩點具體要求:1、必須馬上降低循環水濁度。2、通過運行調整必須降低反應沉淀池出口濁度。
此時原水濁度1686NTU遠大于設計要求70-500NTU,結合當前水質情況及反應沉淀池運行原理,經專工提議,大幅度提高聚合鋁加入量,由600公斤提升**800公斤,密切觀察出水濁度變化,并在反應沉淀池上留有專人檢查、排泥。同時對循環水進行排污,打開#1冷水塔排污閥,關閉#1冷水塔進水閥,僅向#2冷水塔補水,對循環水逐步進行置換,此方法對改善循環水水質有顯著效果。
通過以上調整反應沉淀池出水濁度略有好轉,出水濁度仍在30NTU左右,立即要求淮北運行人員再次提高加藥量**1350公斤,同時反應沉淀池排泥進一步加強,大約每40分鐘需要排泥一次,因排泥量特別大,在污泥池內增加排泥泵兩臺。
再將加藥量調整**1200公斤,反應沉淀池出水穩定濁度在10NTU以下。再次對#1冷水塔進行大量排污,循環水水質有所好轉,化驗室測得#1冷水塔濁度539NTU,#2冷水塔濁度474NTU。
 
(三)、 第三階段(后期循環水處理)
后期重點工作由治理反應沉淀池轉為循環水處理。在循環水處理階段,環境氣溫高,機組負荷高,循環水蒸發量特別大,當天負荷達到2849萬kw/h。根據機組運行狀況,制定如下處理方案:
1、 全天保持反滲透設備四套連續運行,向冷水塔補水。
2、 反應沉淀池處理留有專人24小時檢查出水情況、加藥情況,并負責排泥工作。
3、 冷水塔排污安排在夜間1點(晚高峰后)**7點(早高峰前),采取大量換水方式,即打開#1、#2塔底部排污閥,將冷水塔液位從2.3米迅速降低**1.8米左右(為保證機組安全,不能降得太低)。再在早高峰前1小時,將冷水塔水位補充**正常值。
       在整個處理過程中,因設備高頻率連續運行,聚合鋁加藥泵、污泥池排泥泵多次出現異常,安排檢修專人站位處理,**多時增加臨時潛水泵5臺,才能滿足反應沉淀池排泥需要。
 
 表1 各階段循環水濁度變化(數據來源于化驗室)
  日期 時間 #1塔 #2塔 #1反應沉淀池 #2反應沉淀池 #3反應沉淀池 #4反應沉淀池
**階段 22日   26.3 27.6 ——
26日   166 154 25.70
28日   140 119 —— —— —— ——
第二階段 29日 10:00 1062 1023 55.80
15:00 960 981 23.1 30.2 30.8 29.4
30日 10:45 921 546 —— —— —— ——
15:20 870 531 33.6 30.3 28.1 25.7
31日 10:30 539 474 7.53 6.03 8.58 7.41
第三階段 1日 10:00 316 313 9.44 8.39 9.49 7.35
2日 10:00 187 181 13.6 19.3 8.31 6.73
3日 9:30 198 131 —— —— —— ——
14:10 204 127 16.3 6.73 9.30 6.95
第三階段 4日 10:00 134 84.4 10.9 7.5 10.3 6.67
5日 13:30 83.6 79.5 11.0 8.56 11.7 8.10
6日 10:30 81.7 76.1 11.5 7.33 18.2 14.5
7日 10:30 54.8 49.8 14.1 10.8 8.57 4.75
8日 10:00 49.4 44.3 10.3 6.85 12.0 37.8
9日 9:40 45.8 43.2 5.81 4.21 7.11 8.79
10日 10:00 48.8 46.0 7.00 5.08 8.14 4.49
11日 10:00 43.0 42.9 —— —— —— ——
12日 9:30 37.9 36.8 —— —— —— ——
13日 9:30 36.1 34.4 —— —— —— ——
14日 10:00 30.4 30.6 —— —— —— ——
15日 9:30 26.4 25.4 —— —— —— ——
 #p#分頁標題#e#
 
                  圖1 #1、2水塔水質隨時間變化情況
 
二、 經驗總結
1、 夏季汛期運行人員加強取水口水質檢查。
2、 在處理濁度較大的原水時,應大幅度提升聚合鋁的加入量。具體加入量入下表所示:
序號 原水濁度(NTU) 聚合鋁加入量(公斤/天)
1 <100 350-500
2 ≥100 600
3 ≥200 700
4 ≥500 800
5 ≥1000 1000
6 ≥1500 1300
7 ≥2000 1500
3、 增加排泥次數、延長排泥時間。
前池接觸絮凝區是沉淀池的**關鍵部分,其中絮凝顆粒(礬花)在該區域處于懸浮穩定狀態,必須控制絮凝顆粒的沉降比,即用量筒在接觸絮凝區域取100mL水樣,靜止5min,觀察絮凝體所占的毫升數,一般把沉降比控制在15%-20%以內,能達到較好處理效果。具體需要排泥現象如下:
a) 觀察前池反應區出口處產生的礬花較大且較多時,需要加強排泥。
b) 觀察后池沉淀區出水有少量礬花上浮,此時需要大量排泥。
c) 觀察排泥情況,若排出的泥水較稠,應適當延長排泥時間。
4、 盡量降低反應沉淀池進水流量,延長處理時間。
在理想沉淀池中,水流的理論停留時間t=V/q,其中:V——沉淀池的容積,m3;q——處理水量,m3/h,因此降低處理水量,可增加水流在反應沉淀池內停留時間,以達到較好的處理效果。
但在實際操作過程中,因冷水塔液位影響,有時不得不保持反應沉淀池全出力運行,以保證機組運行安全。
5、 循環水濁度控制及處理
序號 循環濁度(NTU) 循環水處理
1 <40 正常處理
2 ≥40 應連續投運膠球清洗,考慮循環水排污
3 ≥100 循環水須排污,增加循環水流速
4 ≥300 必須大量排污處理
循環水大量排污,會導致循環水中的藥劑(循環水阻垢劑)大量損失,慎用!
6、 進入夏季汛期,污泥池的排泥設備應保持良好運行狀態,必要時需配備多臺潛水泵、管帶應急。
四、日常措施
(一)取水泵站值班員每天檢查取水泵前池三次,記錄水質、設備運行情況。
(二)取水泵站值班員每班向超濾值班室匯報水質情況,超濾運行人員記錄。
(三)化學值班、化學巡檢每班檢查反應沉淀池運行情況**少一次,并記錄。
(四)凈水站庫房存放不低于10噸的水處理藥劑。
(五)發現排泥泵、加藥泵等設備缺陷,聯系消缺不過班。
五、異常處理
(一)取水泵站值班員發現或得知潁河水質變化時,立即匯報。
(二)聯系化驗室對原水進行監測。
(三)留專人負責反應沉淀池運行處理。具體處理如下表:
序號 原水濁度(NTU) 聚合鋁加入量(公斤/天) 排泥時間
1 <100 350-500 8小時一次
2 ≥100 600 4小時一次
3 ≥200 700
4 ≥500 800 2小時一次
5 ≥1000 1000
6 ≥1500 1300 1小時一次
7 ≥2000 1500 30分鐘一次
(四)若循環水濁度已上升,當按照相應方式對循環水進行處理:#p#分頁標題#e#
序號 循環濁度(NTU) 循環水處理
1 <40 正常處理
2 ≥40 考慮循環水排污
3 ≥100 循環水須排污
4 ≥300 必須大量排污處理
而循環水排污方式:
1、 打開#1冷水塔(或#2冷水塔)排污閥,關閉#1冷水塔(或#2冷水塔)進水閥,僅向#2冷水塔(或#1冷水塔)補水,對循環水逐步進行置換。
2、 機組低負荷時間段采取大量換水方式,打開#1、#2塔底部排污閥,將冷水塔液位從2.3米迅速降低**1.8米左右(為保證機組安全,不能降得太低)。負荷高峰前1小時,將冷水塔水位補充**正常值。
 
 
                                                
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